火电厂脱硫系统长期面临高湿、酸性介质(pH 1-3)、石膏浆液冲刷及温变冲击的复杂工况,传统玻璃鳞片、衬胶防腐方案易出现开裂、脱落,导致设备腐蚀穿孔、年维护成本居高不下。某 300MW 机组脱硫烟道应用案例显示,采用 ZS-1041 烟气防腐涂料改造后,设备运行 2 年涂层完好率 100%,维护周期从 6 个月延长至 3 年,年维护费从 120 万元降至 45 万元,年节约成本 75 万元,同时机组连续运行稳定性显著提升,符合《火电厂大气污染物排放标准》。
该涂料采用无机 - 有机杂化陶瓷配方,可耐受 pH 1-14 酸碱腐蚀,硬度≥6H 抗浆液冲刷,与碳钢基材附着力达 2.0MPa,宽温域(-40℃~180℃)适配机组启停工况,已在多家大型电厂规模化应用,成为火电厂环保运维的核心防腐方案。